簡要描述:超稠油減粘污水處理技術(shù)(1)添加高效混凝劑、助凝劑使物化+臭氧催化的一級凈水效果明顯。 ?。?)A/O生物強化處理選擇水解酸化和接觸氧化工藝,能有效降解可生化的有機物。 ?。?)BAF+臭氧催化深度處理工藝可進一步去除生化手段降解不了的有機物。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
處理量 | 200m3/h |
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超稠油減粘污水處理技術(shù)超稠油減粘污水處理技術(shù)
油田附近某煉油廠擁有生產(chǎn)裝置四套,其中減粘裝置主要加工超稠油,產(chǎn)生高濃度的減粘污水是全廠最劣質(zhì)的污水,對污水處理場沖擊很大,影響因子高達0.87,也是導(dǎo)致全廠污水處理排放不達標(biāo)的主要原因。污水處理場改造之前,先對超稠油減粘污水處理進行研究。
1、減粘污水的來源及水質(zhì)情況
減粘裝置污水包括三塊。一是熱油泵的冷卻水、蒸汽冷凝水、生活污水和裝置區(qū)初期雨水。二是閃蒸塔頂污水,來自超稠油進裝置未脫除的含水、閃蒸塔頂三注水。三是分餾塔頂污水,主要是爐管注水、分餾塔頂三注水。
對減粘裝置污水點源水質(zhì)進行多天的跟蹤監(jiān)測。監(jiān)測結(jié)果是泵的冷卻水等屬于低濃度污水,易處理。閃蒸塔頂污水屬于中濃度污水。分餾塔頂污水中石油類、CODCr、硫化物平均值分別是1897mg/L、85682mg/L、159mg/L,是全廠最劣質(zhì)的污水。
對閃蒸塔頂污水、分餾塔頂污水進行GC-MS成分分析。閃蒸塔頂污水苯酚類居多,與閃蒸過程有關(guān)。分餾塔頂污水含有高濃度的烴類、揮發(fā)酚、氨氮和硫化物,而常減壓蒸餾污水未出現(xiàn)此情況,表明這與超稠油發(fā)生輕度熱裂解大分子變小分子有關(guān)。
2、研究的主要內(nèi)容及過程
2.1 污水處理工藝的選擇
分餾塔頂污水有機物濃度高,難降解,并具有較強的生物毒性,是減粘污水處理的主要難點。單一處理工藝很難達到處理效果,一般需要采用幾種工藝的組合才能保證工藝的高效與穩(wěn)定?;谝陨峡紤],確定將可生化性差的高濃度污水先進行絮凝氣浮和催化臭氧處理;處理后的污水與中低濃度污水混合后采用“氣浮-生物膜水解酸化-接觸氧化-BAF-臭氧催化"等處理流程。即混合污水通過氣浮使進水的油含量小于20mg/L。生物膜水解酸化能夠使不可降解的大分子、難溶解CODCr通過斷鏈、開環(huán)等作用,分解成小分子、易溶解的有機物,提高可生化性。再通過接觸氧化進一步氧化降解CODCr,出水經(jīng)BAF處理后,再經(jīng)臭氧催化單元處理使出水CODCr降至50mg/L以下,達到外排指標(biāo)。
2.2 分餾塔頂污水物化+臭氧催化處理
物化+臭氧催化是一級處理。將高濃度污水通過選擇合適的隔油、氣浮工藝,篩選出高效混凝劑、助凝劑,回收浮油和沉淀污泥,以提高物化處理對高濃度污水中CODCr、油、硫化物及SS去除率。
取一定的污水水樣,先投加破乳劑和無機混凝劑,再投加有機混凝劑,如硫酸鋁、聚合硫酸鋁鐵(PAFS)、聚合氯化鋁(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)等。單一混凝劑很難達到絮凝效果,也可采用幾種混凝劑組合投加。在不同pH值下攪拌、靜置后取上清液測定其CODCr及油含量值。通過CODCr和油的去除率高低選出高效混凝劑、助凝劑。確定混凝藥劑后再進行隔油、浮選試驗,浮選后的污水經(jīng)臭氧催化處理,取試驗后的上清液測定CODCr和石油類。
減粘污水經(jīng)PAC+PAM+PAFS處理沉淀30min后CODCr去除率可達35%,再經(jīng)氣浮后CODCr累計去除率可達78.4%,其主要原因是沉淀無法去除浮油,而浮選破乳則可去除大部分浮油,浮選后的污水經(jīng)臭氧催化處理后CODCr和石油類降為13760mg/L和27mg/L,凈水效果明顯。
2.3 A/O生物膜處理工藝研究
高濃度污水經(jīng)物化-臭氧催化處理后,與中低濃度污水按比例混配,混合污水經(jīng)氣浮處理后作為二級A/O生化池進水。A/O生物強化處理分為水解酸化和接觸氧化兩段,選用組合填料,正式運行時填料上附載生物膜和優(yōu)勢菌,好氧段利用翅片曝氣頭進行曝氣。
試驗裝置連續(xù)正常運行前,首先在水解酸化池和好氧池對微生物進行培養(yǎng)、馴化及掛膜工作。從掛膜的第二天開始CODCr的監(jiān)測,當(dāng)CODCr大幅下降時,補充營養(yǎng),一定比例的含油污水和大糞水,共補充三次,并定期定量補充氮磷。
2.4 BAF-臭氧催化工藝研究
生化段的極限只能將污水CODCr降至90mg/L左右,即使增加停留時間也難以進一步降低CODCr,原因是污水中有些有機物生化手段降解不了,應(yīng)在生化出水端增加三級化學(xué)深度處理工藝。所以在三級深度處理段采用曝氣生物濾池(BAF)-臭氧催化的工藝,以便進一步去除水中的CODCr和氨氮。
污水進入BAF生物膜反應(yīng)器后先進行曝氣23h,以去除水中的氨氮,吸附部分CODCr,然后停止曝氣和進水1h,打開臭氧按照催化氧化的方式運行1h,待吸附有機物被*氧化后再通入大氣量空氣,停止O段曝氣15min進行反洗,完成后進入下一個運行周期。
生化段出水經(jīng)過BAF-臭氧催化工藝處理后出水CODCr平均值降到37mg/L。平均去除率達到了60%,其主要作用是催化劑,因為如果單獨臭氧氧化3h的去除率也只有10%~15%。因此,臭氧催化氧化技術(shù)利用附載催化劑和臭氧技術(shù)的有機結(jié)合,突破了減粘污水處理不達標(biāo)的技術(shù)瓶頸,且是間歇操作,也使化學(xué)氧化的成本大幅度降低。
3、結(jié)語
(1)添加高效混凝劑、助凝劑使物化+臭氧催化的一級凈水效果明顯。
(2)A/O生物強化處理選擇水解酸化和接觸氧化工藝,能有效降解可生化的有機物。
(3)BAF+臭氧催化深度處理工藝可進一步去除生化手段降解不了的有機物。
(4)經(jīng)三級凈化處理后的減粘污水CODCr能降到50mg/L以下,達到該區(qū)域污水排放指標(biāo),可為污水處理場下步改造提供試驗數(shù)據(jù)和改造方案。
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